Menu

Näytä viestit

Tämä jakso sallii sinun katsoa tämän jäsenen kaikkia viestejä. Huomaa, että näet vain niiden alueiden viestit, joihin sinulla on nyt pääsy.

Näytä viestit Menu

Viestit - Jakke78

#1
Mach3 / Vs: Mach3 villiintyy kesken ajon
27.05.19 - klo:23:37
Kuitataan nyt tännekin, että ajonopeuden romahdus ja koordinaattien vääristyminen johtui tuosta nvem-kontrollerista. Kaapeloinnin muutos parin euron printteriportilliseen korttiin ja kovaa ajoa. Karan ohjaus siirtyi softasta omiin sormiin, mutta se on pienempi harmi kuin pilalle menevät kappaleet ja katkeavat jyrsintapit.
Kiitokset kommentoijille :)
#2
Mach3 / Vs: Mach3 villiintyy kesken ajon
28.03.19 - klo:21:58
No voi rähmä...
Kiitos kommenteista. Täytyy selata lisää foorumeita ja hommata joku muu edullinen controlleri tuon nvemin tilalle. Ehkä tuo kone jonain vuonna on siinä kunnossa, että uskaltaa jättää hetkeksi yksistään surisemaan.
#3
Mach3 / Mach3 villiintyy kesken ajon
27.03.19 - klo:23:25
Testivaiheessa ja aiheen opiskelun ajan on käytössä demoversiot muistaakseni .043 ja 0.66 parillakin eri läppärillä. Ohjaimena toimii kinukkien nvem, vaikka tuolla tuskin on merkitystä.

Esimerkin vuoksi feed rate vaikkapa 100 ja nätisti etenee. Täysin sattuman varaisesti vaikka kesken pitkää viivaa feed rate tippuu kympin tienoille eikä se nouse, vaikka feedin palkkia nostaisi hiirulaisella. Samalla myös akseli(e)n koordinaatit alkaa vääristymään eli tapin liike hidastuu olemattomiin ja ajorata karkaa hivenen sivuun.
Jos ajon ehtii keskeyttämään ennen tapin katkeamista ja aloittamaan uudelleen edellisestä rivistä lähtien niin taas mennään normaalisti ja oikeilla koordinaateilla.
Välillä voi mennä puoli tuntia putkeen ok ja välillä hyytyy jo 5min jälkeen.

Mikä näitä softaversioita ja/tai läppäreitä vaivaa?
Toinen kone vedetty sileäksi ja pelkkä win xp ilman muita ajureita jne, mutta oireet säilyi täysin ennallaan.
#4
NVUM herjasi tuntemattomasta usb-laitteesta, välillä sai yhteyden ja taas kadotti sen. Sain siihen vänkäämisen jälkeen firmware updaten ja se tappoi yhteyden kokonaan. Sitten sain tilalle NVEM-kortin ja sillä näyttää toimivan suht ok. Moottorivärinään asti en tuolla usb-mallilla koskaan ehtinyt.
Vedin mikrostepit tappiin asti, tiputin virran pariin ampeeriin ja hitsasin runkoon ristikoita. Resonoi se edelleen, mutta nyt viitsii jo vedellä testiajoja ilman terää.
Nyt olen etsinyt keinoa täsmätä karan nopeutta mach3 softan ja HY vfd:n kesken. Etenkin pienillä nopeuksilla softan pyytämä nopeus on tamussa pienempi mitä pitäisi. Isommilla nopeuksilla kirii hieman kiinni. Heittoa on noin 10%.
En tiedä haittaako tuo ero, kunhan sen tietää.
#5
Tuo vikalista on huomioitu ja tullaan käymään läpi.
Insinööriajattelun omaavana pyrin menemään pykälän kerrallaan ja ensimmäisenä haluaisin ratkoa moottorin resonoinnin ja siirryn sen jälkeen runkovärinöiden kimppuun, jos kappaleiden lopputulos ei miellytä.
Ensimmäinen bob oli osien mukana tullut printteriporttimalli, mutta pistin tilaukseen NVUM purkin, jonka yhteyden kanssa sai tapella kuukauden verran kunnes sain myyjältä tilalle NVEM purkin.
Nyt on sen verran stabiili setti, että voi jo säädellä geometriaa jne kohdalleen.
Ihan harrastepeli on kyseessä ja kovien metallien työstöä en edes haaveile tekeväni (vaikka se varmasti kivaa olisikin).
#6
Rungon alla on kovat säätöjalat ja saatan siihen vaihtaa vaimennetut - tosin vasta sen jälkeen kun hitsaan runkoon lisää poikkitukia jne.
Foorumeita lueskelin ja jollain oli resonointi pienentynyt, kun driveristä oli pienennetty moottorin virtaa. Kokeilin laskea virran pariin ampeeriin ja kulku tosiaan rauhoittui pienillä kierroksilla. Toki moottori värisee edelleen ja jotain pitäisi keksiä.
Onko drivereissä eroja? Ainakin Geckodrivereiden pitäisi foorumitekstien mukaan pyöritellä moottoreita tasaisemmin.
#7
Aivan mahtavaa luettavaa, kiitos!
Kone on tosiaan pääosin senttisestä alumiinilevystä itse kasattu fixed gantry -tyylinen, jossa teräsputkirungon päällä x-akselissa on 2m johteet ja metrinen 16mm ruuvi 1m*0,7m pöydän päähän kiinnitettynä.
Tukevuus on vähän niin ja näin ja sen takia työstöala onkin "puolet maksimista" ja pöytä saa liikkua yksinään runkoon nähden.
Ajattelin kompensoida resonointia pienemmillä nopeuksilla, mutta juuri siinä tuleekin vastaan moottorin resonointi, joka kertautuu pöytään.
Parin millin sekuntinopeudella moottori värisee ja koko pöytä soi. 5mm/sek ja yli pöydän nopeuksilla moottori pyörii nätisti eikä pöytäkään resonoi.
Nopeammalla kiihdytyksellä pääsee kivasti ohi ongelmakohdasta, mutta pientä palaa jyrsiessä ja jatkuvissa suunnanvaihdoissa ollaan taas lähtötilanteessa ja pöytä pärisee.
#8
3 akselinen kone alkaa olla nipussa, mutta x-akselin resonointi pienellä nopeudella (eli juuri sillä mitä käytetään eniten) häiritsee.
Käytössä on 20mm johteet 5mm/kierros, 60v powerit, moottoreina Nema 34 ja DM860a. Kaikilla kolmella akselilla sama setti.
Painoa yksin liikkuvalla pöydällä on varmaan 40kg ja metrisessä pöydässä on 8 laakeripesää.
Otin moottorin kokeeksi irtikin ja sama resonointi on ilman kuormaakin eli moottori akseli pyörii oikein, mutta koko motti hyppii pitkin pöytää.
Mikrosteppejä ja sen myötä Mach3 kertoimiakin on muutettu, mutta sama jurina vaivaa millin-pari/sek nopeuksissa eli juuri siinä missä sitä ei kaivata.
Isommalla nopeudella ei ole resonointia eikä muutakaan vaivaa.

Mistä jatkan ongelman selvittämistä?
Powered by EzPortal
SMF spam blocked by CleanTalk